600MW机组凝结水泵通流部分技术改造及应用
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Technology FOrum 600tn机组凝结水泵通流部分技术改造及应用 i刘 聪杜虎君刘义杰 (山西漳山发电有限责任公司,山西长治046021) H一 一ho=Kq2(式中 为除氧器与凝汽器压差扬程.ho为相应的位差 扬程;K为管阻系数;q为体积流量m。/s),得出管道阻力系数Kc。 1.2测量参数 泵进出口压力一采用经标定后的0.4级标准真空表和压力表: 凝结水流量一采用现场流量表: 变频器输入电功率一采用现场0.2级功率表; 机组负荷、背压、变频器输入电流、除氧器压力、凝结水温、 除氧器水位调整门及旁道门开度采用现场DCS数据。 1.3测试要求 引言 漳山发电有限责任公司#3、#4机为亚临界600MW空冷机组,各 配有上海KSB生产的两台100%容量NLT500—570X5S型筒袋立式凝结 泵, 配用西门子生产的IOKV、2IOOKW电动机,虽然经过一托二的 变频调速改进,取得了较大的节电效果,但由于凝结泵扬程高,泵 效率低,裕量大,耗电大,且由于压力高,每次工频启动,泵出口 压力高达4.5MPa,由于超压,对整个系统管道严重冲击,造成振动 大,严重威胁机组安全稳定性。电厂为了节能减排,降低厂用电, 以及解决泵压力过高带来的安全隐患,对凝结泵及系统进行安全节 能优化改造。 1节能优化诊断测试方法及测量参数 为节能优化提供科学依据,首先必须对凝结泵及其系统实施节 能优化诊断测试 其主要测试项目:凝结泵性能测试和凝结泵管道 系统阻力测试。 1.1测试方法 1.1.1泵的性能测试 在机组正常稳定工况下,测量相应的进出口压力、流量、转速、 电功率及凝结水温。 1.1.2管道阻力测试 测量泵出口压力、机组背压、凝结水流量及除氧器压力,根据 号 项目名称 每个工况稳定2O分钟,试验10分钟,每个参数每分钟记录一 次,按国际GB/T32l6—2005的要求进行,试验中泵的流量,进出口 压力、电功率及机组负荷等参数要求平稳,最大波动值要求小于3% 2诊断测试计算分析 2.1凝结泵的管路系统阻力计算分析 以满负荷(599.9唧)工况V计算为例,众所周知,凝结泵的功能 是将凝汽器的水输送到除氧器,两个容器的静压差为P —P ,折算成 水头称为压差扬程 : 2.2按以上计算方法同样可求得另一个高负荷高背压工况的K 值,再算出平均Kc,根据平均Kc就可绘制管道系统管阻曲线。Kc 看与其它同类电厂相比,管阻略大。 测试工况 ⅡI Ⅳ V 表1#3机凝结泵节能优化改前诊断测试数据汇总表 符号 单位 I II 1 2 3 机组负荷 背压 大气压 N P K P大 MW K Pa MPa 465 l2.85 0.09l 572 20.1 0.09l 590.2 4O.52 0.091 319.9 7.48 0 091 599.9 14.18 0.091 4 5 6 7 8 9 10 1l l2 13 14 15 16 l7 18 19 20 21 22 23 24 25 入口压力 出口压力 进出口压力测点位差 凝结水温 凝结水平均密度 泵扬程 输入电功率 电流 转速 电机效率 变频器效率 流量 体积流量 泵输出功率 泵效率 除氧器压力 管道阻力系数 平均管道阻力系数 体积流量 扬程 输入电功率 泵效率 Pl P 2 h t p H Pd I n d nO ’ G Q Pv n PO K KC Q H Pd q MPa MPa O C kg/m3 KW A rpm % % t/h m3/h KW % MPa S2/m5 82/m5 换算成工频(1480rpm) m3/h 1854.7 m 305.79 KW 2174.4 79.082 一0.061 I.368 1.87 50.3 988.3 l49.26 741.5 42.3 1034 93.5 95 l280.6 1295.8 520.86 79.082 0.78 —0.0568 1.74 1.87 59.8 983.5 188.1O l221.1 69 0 1219 93.5 95 1643.0 1670.6 842.16 77.644 0.90 —0.0482 1.786 1.87 80.5 971.7 l94.27 1376.0 80.1 1283.5 93.5 95 1793 8 l846.0 949.6l 77.695 1.05 l65.602 168.565 2128.6 258.3I 21O9.7 77.695 —0.0592 0.985 1.87 40.5 992.2 1O9.15 406.2 23 0 852.3 93.5 95 898.6 905.7 266.03 74.076 0.49 -0.0589 1.786 1.87 52.5 987.2 192.38 1248.5 70.2 123l 4 93.5 95 1668.5 1690.1 874.69 78.873 1.1O l71.528 2028.3 277.27 2l85.4 77.644 l572.7 329.13 2126.9 74.076 2031.3 277.90 2167.6 78.873 3诊断测试结果及存在问题 测试结果和运行现状可见,凝结泵及系统存在下列问题:(1) 必须进行凝结泵的通流部分改造。 配套性差;(2)节能潜力较大:(3)远离设计曲线;(4)凝结水再 循环门泄漏严重,造成了能源的极大浪费。 4节能优化改进方案 (1)削减泵的扬程:根据模型优化比较试验与大型机组凝结泵 节能优化改进经验 ,两台泵分别采用拆除第3、第4级叶轮(因该 泵叶轮轴孔为阶梯式,两台泵分别拆除第3、4级叶轮是为了有两种 备件),用假套替代相应的第3、4级导叶体叶片大部分车削切除, 保留末端少许叶片作为导轴承的支撑筋,并将保留的叶片端头修磨 呈梭头形,以减少流动阻力。首级叶轮采用特殊的车削方法,平均 车削2.5%,并使叶片出口段呈鱼尾形,其他保留的次级叶轮 径全部 车削1.9%。由于拆除与车削叶轮都将使泵的效率进一步下降,为此, (2)实施泵的通流部分改造,提高泵的效率,并使高效区略向 大流量转移: 5结语 (1)解决了泵在切换过程中系统超压,对管道严重冲击,造成 振动的不安全隐患; (2)由于泵效率在正常运行范围内,提高了5—8%,使变频器 输入电功率(即泵组的耗电功率),相应下降了30-100KW,即平均 每小时可节电3O—lOOkWh,按平均每小时节电65kWh,年运行7500 小时计算,则年节电:65×7500=48.75万(k1vh)。 参考文献: [1]DL5000--2000,火力发电厂设计技术规程『s1. [2】吴民强.泵与风机节能技术问答,北京:中国电力出版社,1998. 460 l华东科技