孤东油田厚层剩余油分布及挖潜工艺
来源:爱玩科技网
科学论坛 ● 孤东油田厚层剩余油分布及挖潜工艺 韩英君 (中国石化胜利油田有限公司孤东采油厂 山东 东营 257237) [摘要]油田开发进入特高含水期之后,层间层内矛盾日益突出,含水率上升,产量大幅度递减,岩层的沉积韵律性对油水运动的阻 挡、分流和减缓水窜,以及剩余油的分布起到控制作用,尤其是正韵律沉积剩余油在纵向上分布差异较大,提出了层内下半绕丝生产工艺 采油,挖掘层内中上部剩余油潜力的技术,来解决特高含水期层内矛盾,通过在2一I 8—1 6 3和7—29—3 3 8 6井的实验,收到显著效果。 [关键词]半绕丝工艺优化非均质性正韵律沉积应用效果 中图分类号:TE 文章标识码:A 文章编号:1 009-914x(2009)9(a)-0023—01 孤东采油二矿管辖的孤东油田二六区及部分七区西单元己进入特 高含水期,综合含水达9 4.5%,馆陶组油藏主要以正韵律(包括 复合正韵律)为主,占总层数的63.5%,据生产测井资料解释,正韵 律油层特高含水期底部多为强水淹,其含油饱和度比原始含油饱和度 下降35%以上;中部水淹程度中等,含油饱和度下降20%3O%;底 部弱水淹,含油饱和度下降1O%左右,由于油层的非均质性,造成注 入水沿高渗大孔道窜流,未起到扩大波及体积的作用,剩余油纵向分 布不均匀,为此,我们主要从两个方面入手,一是水井调剖,二是油 井堵水,但实际工作证明,这两项工作效果不明显,而且投入高,在 成本日益紧张的情况下,经过技术人员认真分析,实施了非均质层层 内下半绕丝工艺,即减少了投入又提高了产油量,效果显著。 一 层内下半绕丝生产工艺可行性分析 1、地质依据: 孤东油田二六区及七区西北部馆陶组为河流相沉积,油层发育 差,非均质严重,原油粘度高,油层条件下3O—l30mPa.S,油水粘度 比65—238,因此,由粘滞作用引起的非活塞驱替严重,造成注入水指 进,油进见水早,无水采油期短,含水上升快,油田在中含水期(含 水2O%一6O%),含水上升率7.0%一15%,高含水期(含水6O%一 8O%),含水上升率5 ,含水大于9O%以后,含水上升率接近2%。 通过对二六区及七区西北部l2口井的吸水剖面分析,其中吸水 好或较好的厚度70.im,占64.6%,吸水差及不吸水的厚度29.9m, 占35.4%,说明层内有近三分之一的油层动用状况差,剩余油相对富集。 2—2卜59井硼中子测井资料可以看出(见硼中子测井曲线图及成 果解释表),2卜59的5 4层属复合正韵律沉积,由于夹层的影响, 层内共分两段,其上部井段为i 3 9 7.5—1 398.4米,下部井段为 1403.4—1408.3 ,夹层为i 398.4一l4O3.4米,上段硼中子解 释结果为油层,未进硼,说明该段未动用,下部硼子解释结果为中高 水淹,说明该段动用程度高,由渗透率的垂向分布可以看出,动用程 度差的上段正对应于低渗透段,这也是层内水淹状况差异较大的根源。 2、工艺依据: 目前改善注水剖面及产液剖面的工艺技术,大体上有四种:封 隔器封堵、化学封堵、水泥封堵、桥塞封堵,由于油田开发到高含水 期,串层、串槽、大孔道现象严重,因此,从注水井上进行封堵难度 较大,尤其是高压注水造成微裂缝的存在,使予期目的难以实现,根 据这些情况,必须对工艺进行优化,从而通过产液剖面的调整带动注 水剖面的改善,实现低渗层的水驱动用,提高最终采收率。 综合分析目前的四种封堵工艺技术,封隔器、桥塞、化学封堵, 水泥封堵在工艺技术或地质适应性方面均有一定的局限性。 (1)封隔器封堵,由于挖潜的是层内潜力,油层全射或未射夹层 较小时,无法利用,而且封隔器易失效,有效期短。 (2)桥塞封堵,由于油层非均质性没有一定规律,生产水层位分 布不规则,而桥塞只能封堵下部层位,而且层内夹层较薄时,仍然无 法用此方法。 (3)化学封堵,该方法受温度影响较大,而且实践证明,油井堵 水易造成不供液或堵水不见效的情况,成功率不高。 (4)水泥封堵,该方法易对油层造成污染,影响供液效果,而且 费用高,效果不明显。 层内下半绕丝生产则克服了上述四种工艺技术的不足,能较好 地适应封堵的需要,今年在两口油井的实验也充分证明了这一点,下 半绕丝工艺的主要技术措施是在油层动用程度差的井段下绕丝,而层 内动用程度高的井段下盲管或直接在半绕丝底部下死堵高压充填的办 法,这样,利用盲管或冲填砂截流高渗段,而用绕丝生产低渗段减小 层内差异,使未动用或动用差部分发挥潜力。 2、应用情况及效果评价 井例1.2—18—163井是位于孤东油田二区内部小断层附近的一口 油井,l992.5.19日投产,生产4 层,井段l 363.卜1 367.9(全 射),砂厚4.8米,效厚4.8米,渗透率21l1毫达西,孔隙度38.63%, 泥质含量7.71%,已累计产油5l424吨,躺井后作业发现在i365.65 米处套破,该位置正好位于45层中部,在分析资料后,认为该井位于 断层附近,平面上有较多剩余油,从组合测井成果表上看,尽管该层 上下段渗透率、孔隙度相差不大,但上段的含水饱和度为29.41%,而 下段含水饱和度为6i.62%,明显上段潜力大于下段,考虑到封堵复射 一是易污染油层,二是费用太高,三是该井在i365.69米出套破,作 业工序复杂不易操作,我们设计在层内下半绕丝生产工艺,即可发挥 4s层的潜力又可避免套破的影响,实施后效果显著。日增油4.3吨, 含水下降8个百分点。 井例2.7—29—3386井是七区西北部的一口油井,94.5.30日投 产,生产55层,砂厚8.3米,效厚4.0米,井段1300.8一l309.1米, 实射1300.8一l 308.0米,累产油4312吨。该井措施前日产液70.1 吨,日产油0.5吨,含水99.2%,由于该井先后两次堵水不成功,在 分析了其测井曲线(见7—29—3386井微电极曲线)及成果解释表后, 认为55层厚度大,上下差异大,而全射生产,造成层内矛盾突出,下 部出水段抑制了上段的发挥,在2—18一l63井成功经验的基础上,设 计在55层内下半绕丝生产的措施,方案于实施后,日产液由措施前的 70.1吨下降到21.0吨,日产油由措施前的0.5吨上升到2.6吨,含 水由措施前的99.2%下降到87.5%,到目前仍有效,效果明显。 2 l8 l63管柱罔 7—29—3386微电极曲线 王 E苎三 3、结论与建议 (1)对厚油层,特别是复杂正韵律油层实施层内下半绕丝生 产可以达到改善层内矛盾,扩大厚度波及系数的目的。 (2)对于层内分布有比较稳定的夹层的情况同样可以运用该工艺 生产。 (3)对于多层合采,层间差异大的油井,也可以运用生产层下绕 丝,非生产层下盲管封堵的办法生产。 (4)对于套变井,无法涂防、干灰以及下滤生产时,同样可以利 用该项工艺生产。 (5)水驱砂岩油田开发后期,必须进一步深化油层精细管理 工作,要从沉积环境,沉积相以及微构造的角度,充分利用测井曲 线解释新技术来研究每口井的剩余油潜力,采用先进的工艺技术减少 投入,多产出,才能达到有效增油的目的,实施层内下半绕丝生产工 艺是利用油层非均质性的矛盾进行层内矛盾调整,挖掘层内剩余油的 有效手段之一。 参考文献: [1]刘仁君等《孤东油田储层研究与开发》石油工业出版社. 1997年1月. [2]陈永生著《油田非均质对策论》北京:石油工业出版社. 1993年. 作者简介: 韩英君,男,工程师,现从事开发管理工作。 抖技博£I 23