循环流化床锅炉添加石灰石脱硫剂对锅炉效率的影响
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日置蚕巨 夏 量 堡 △ 立 生△ 循环流化床锅炉添加石灰石脱硫剂 对锅炉效率的影响 文◎孔凡新宋凤霞高延存李平方 肖翠香(山东华聚能源公司济东新村电厂) 酸盐化反应的放热量为528505kj,损失热量 为142190kj。 摘要:循环流化床锅炉对煤种的适应范 围广,可以燃用各种烟煤、无烟煤及低热值 燃料。当用高硫燃料时,通过向炉内填加石 灰石,能显著降低s02和NO 排放量,添加石灰 石脱硫剂对锅炉的效率有影响,本文指出了 影响因素,并根据实际分析了各种影响因素 的影响程度。 出来。根据工业循环流化床锅炉的运行数据 表明,随着Ca/S比的增加,脱硫效率在Ca/S 比低于2.5时,增加很快,而当继续增)JIJCa/8 比时,脱硫效率增加的很少,正常设计的 Ca/S比为2~2.5。脱硫反应在不同的气氛中 4、对灰渣物理热损失的影响 向炉内加入的石灰石主要成分是 CaCO 3(1 00g/mo1),经分解反应和硫酸盐 化反应后主要成分变为Ca0(56g/mO1)和 反应方向不同。在氧化性气氛中,CaO和sO,结 合占主导地位,而在还原性气氛中CaSO 的分 关键词:循环流化床锅炉;石灰石脱 解占主导地位。济东新村电厂锅炉设计耗煤 硫;锅炉效率;影响因素 量为8726.4kg/h,燃煤含硫量平均为0.5 , 1、前言 取Ca/S比为2.5,计算得出每小时需要加入的 CaSO (136g/mo1),随渣和飞灰排出锅炉。根 据实际测量,灰渣中未完全利用的CaO含量达 华聚能源济东新村电厂使用的35t/h循环 流化床锅炉,是济南锅炉厂和中国科学院工 程热物理所,联合开发的一种高效,低污染的 新型锅炉。当燃用高硫燃料时,通过向炉内 填加石灰石,能显著降低sO 和N0 排放量。 目前,对循环流化床锅炉环保问题的研 究已进行得非常深入,不仅对低NO 排放、炉 内石灰石脱硫等重大问题有了深入的了解, 而且对N 0、CO、CxH 等原来不太被人们重视 的问题也给予了充分关注,但是,添加石灰 石脱硫对循环流化床锅炉效率的影响目前仅 有一些定性的认识,尚未进行过定量分析。 本文着重通过实例分析向炉内加石灰石脱硫 剂对锅炉效率的影响。 2、添加石灰石脱硫的石灰石投入量计算 石灰石脱硫的化学反应方程式为: S+O2——一SO2 石灰石量为366.5kg。 3、添加石灰石脱硫对入炉热量的影响 添加石灰石脱硫的热化学反应包括CaCO 煅烧的吸热反应和硫酸盐化反应的放热反应 两部分,其热化学反应方程式如下: CaC03——一Ca0+C02—1830KJ/kg CaCO3 CaO+SO2+1/202——一CaSO4+15141 KT/ kg S 一到l2.3%,另外,石灰石中CaCO 以外的物质 在炉内也可能存在复杂的化学反应过程,但 因各种成分反应后重量有增有减,总体变化 不大,含量又相对很少,所以在重量计算中 可以认为它们是不变的。灰渣经过冷却将部 分热量吸收后以150℃的温度排出。366.5kg 石灰石经过反应后的重量为未完全反应CaO为 25.3kg,CaSO 重量为437kg。炉渣的比热为 0.96kj/kg,损失热量为66571.2kj。 开始石灰石从给煤机绞龙添加进入炉 5、对排烟热损失的影响 由脱硫公式可以看出,CaCO 反应后产生 CaCO3——一CaO+C02 CaO+SO2——一CaSO3 CaSO3+1/202——一CaSO4 CaSO4+Co_一一CaO+02+CO2 膛后,床温均明显降低,这是因为石灰石进 入炉膛后在高温下首先发生煅烧分解反应, 这个反应是吸热过程,同时由于石灰石与燃 煤混合后进入炉膛,在螺旋给煤机转速不 变时,加石灰石后入炉煤量肯定减少了,放 热量也减少,这两方面因素必然导致床温降 低,而且加入的石灰石越多, ̄Ca/S越高, 床温下降越大也越快,当Ca/8:2.5时,10 分钟内床温由1000℃下降到980℃,降幅达 20℃。然后温度回升至990℃,由于石灰石 分解成氧化钙后与 二氧化硫进行的硫酸盐化 反应是放热过程,加上一部分氧化钙粒子经 旋风分离器分离下来重新回到炉床上继续硫 酸盐化的放热反应,使床温升高。每小时 加入的石灰石量变成CaO需要吸收的热量为 670695kj,按照脱硫效率为8O 进行计算硫 的cO 为82m ,SO 在与CaO反应的过程当中, 多消耗的氧量为1 5.26m。,需要增加的空气 量为73m。,整体增加的烟气量为140m。,造成 排烟热损失增加量为30458kj。烟气密度P g 一1.295 kg/Nm ,烟气比热Cpg=1.12 kJ/ (kg℃) 6、结论 石灰石煅烧吸热和硫酸盐化反应的放热 是影响循环流化床锅炉效率的最主要因素, 加入石灰石引起的附加灰渣物理热损失也是 影响循环流化床锅炉效率的重要因素,加入 石灰石引起的烟气量增加造成排烟热损失增 加对循环流化床锅炉效率的影响相对较小。 CFB锅炉采用炉内添加石灰石的脱硫工艺引起 由上述反应式中可以看出,一摩尔的硫 (32kg)需要一摩尔的碳酸钙(1O0kg)进行 反应,燃烧时,煤中的硫大约有28.5 的硫 分残留于灰渣中,71.5%则以气体形势排放 锅炉热效率的降低很有限,按本实验工况计 算中,锅炉热效率大约降低0.22%。 (上接43页) 8.1未加絮凝剂时不同pH值的沉降试验 由图可以看出,PH值越高,沉降越容 易。 9、问题及展望 的控制,碱度尽量不要太高。 4.在实验中,当采用三块塔板时,需 较高的液气比(液气比大于5)脱硫效率才能 达N8o%以上;当采用四块塔板时,液气比为 2.8,脱硫效率就可达N85%以上,这说明了 在工业上若采用率较高的塔板,可以减小液 1.脱硫实验过程中,由于模拟烟气中所 含氧的浓度较大,业硫酸根易被氧化为硫酸 根,塔中会生成硫酸钙沉淀,容易结垢。 2.本次实验去除二氧化硫浓度偏低,但 是在单因素实验中浓度较高的情况下,去除 气比,降低能源消耗。 10、实验结论 8.2加絮凝剂时不同pH值的沉降试验 率较下降高,原因是二氧化硫浓度进口浓度较 高时,二氧化硫溶解所产生的亚硫酸氢根浓 度也较高,会对亚硫酸钙离解所产生的亚硫 本次实验脱硫效率均达到了80%以上,达 到了工业要求。基本上解决用CaSO 悬浮液进 行脱硫的机理问题,解释了采用这种新方法 进行脱硫不会结垢原因。然后用实验对该方 法进行了验证,从实验得出的数据分析,进 一酸根转化为亚硫酸氢根产生抑制作用,降低 脱硫的效率。 3.脱硫实验过程中,当脱硫剂的pH值大 步证实了该方法的可行性,给出了实践的 于9时,由于氢氧根浓度较高,抑制了悬浮液 中亚硫酸钙的溶解与离解,产生了结垢的现 象;当pH值位于7~9时,则一真没有出现结 垢。因此,在实际工业生产中,应注意pH值 证明。用亚硫酸钙悬浮液脱硫不会结垢,这 是本法在运行中的最大优势。