智能通风保水储藏大豆实仓试验
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仓储技术 智能通风保水储藏大豆实仓试验 ・27・ 智能通风保水储藏大豆实仓试验 秦利国 孙海波 杨 文 曹 毅。 刘长生 林子木 (1 储备粮敦化直属库133700) (2辽宁省粮食科学研究所11O032) 摘要通过小功率轴流风机智能控制通风与大功率离心风机常规通风实仓试验比较, 验证了小功率轴流风机智能控制通风不仅可以有效平衡粮温,而且还能保持大豆水分,降低 能耗。 关键词大豆智能通风保水储藏 机械通风在粮食储藏工作中应用普遍,对储粮 门窗采用隔热气密门窗。仓房地坪上布设了4组 安全起到了重要作用。但利用大功率离心风机进行 “一机三道”地上笼通风道。 常规通风,极易造成粮食水分减量损耗。尤其是在 1.2仓内储粮 北方地区,通风季节空气含水量低,冷空气穿过粮 试验仓和对照仓均储存当地产2012年人仓的 堆,不断带走粮堆内的湿热空气,从而使粮食水分 大豆,具体数量、质量、品质及通风试验前粮情详 比通风前明显降低。以储备粮敦化直属库储存 见表1。 大豆为例,在一个储存周期(2年.--,3年)内水分 表1试验仓和对照仓通风试验前储粮情况表 减量普遍在1.O ~1.5 ,总储量20万吨大豆在 一个储存周期水分减量就达到2000 t ̄3000 t,按 均价4000元/t计算,水分减量造成的经济损失在 传萎’级( t)(}6)( )(叫 0} 鬻纂册 平 虫害 800万元以上。 G_009 2 5015 12.7 0.1 0.8 81 0.5一l1.1—3.8无 为了降低粮食储存期间水分减量损耗,2012 G-004 3 5519 l2.6 0.9 仉7 80 5-3—9.5 1.6 无 年中储粮总公司立项开展了“不同储粮品种保水减 1.3试验设备 损技术集成与推广项目”。储备粮敦化直属库 1.3.1试验仓与对照仓均安装大连产LJC一2o00 作为该项目的示范单位,自2012年秋季以来,对 型粮情检测系统,测温重复误差≤士0.2"C,测湿 试验示范仓房进行了设备设施技术改造,安装了智 重复误差≤士3 RH。 能通风控制系统,并开展了大豆保水储藏机械通风 1.3.2试验仓配备了山东生产的JTF系列智能通 对比实仓试验。 风控制系统,无线通讯,可远程控制粮仓离心风 1试验材料 机、轴流风机的启停及仓窗的开关。 1.1试验仓房 1.3.3试验仓南北两侧仓墙上各安装2台YS90S4 试验仓为G一009仓,对照仓为G一004仓, 型轴流风机,功率1.1 kW,风量1332 m3/h~ 均为2012年度新建的彩钢保温板屋顶、门架式结 2634 /h,风压247 Pa~393 Pa。对照仓配备4 构高大平房仓,长60 m,宽24 ITI,堆高6 1TI,单 台4—72 NQ8C型离心风机,功率7.5 kW,风量 仓容量6000 t。仓顶均为10 cm厚压型隔热彩板, 7367 121。/h~14736 m3/h,风压881 Pa~1399 Pa。 *收稿日期:20l4一lO一1O 基金项目:中I ̄411-备粮管理总公司2013年科技项目——不同储粮品种保水减损技术集成与推广(ZCL2013007--CC) 通讯地址:吉林省延边朝鲜族自治州敦化市渤海街自由路2号 ・ 28・ 粮油仓储科技通讯2014(6) 仓储技术 2试验过程 2.1试验仓G--009仓大豆人仓后,于2013年3 月11日开始,采用轴流风机智能控制均温通风, 设定通风最低气温为一10 ̄C,即当气温低于 一10℃,通风自动停止。通风时打开仓下通风口, 关闭门窗,送风方式为吸出式。通风过程中,智能 通风控制系统每隔0.5 h自动检测外温、外湿、仓 温、仓湿、粮温等粮情数据,并对检测参数自动进 行分析、判定通风时机。 2.2对照仓G一004仓大豆人仓后,于2013年3 月9日开始,采用离心风机常规降温通风,送风方 式为压人式。通风过程中,用粮情检测系统每4 h 自动检测一次粮情,按检测参数进行分析、判定通 风时机。 一∽b) 赠 一 2.3试验前后,均参照《储备粮油质量检查 6 4 2 0 扦样检验管理办法》(国粮发[2010]190号)规 定,分别对试验仓、对照仓定点、逐层扦样,每次 取样部位与上次取样部位尽量保持一致。采用 105℃恒重方法检测大豆水分,采用GB/T 5530— 2005方法检测大豆粗脂肪酸价,采用GB/T 5511 -2008、GB/T 5511—85相结合的方法检测大豆 蛋白质溶解比率。 3试验数据分析 3.1粮温变化 3.1.1试验仓G一009仓轴流风机智能控制均衡 粮温通风前后粮情数据对比详见表2,通风期间三 温变化和各层粮温变化详见图1和图2。 表2 G—o09号试验仓通风前后粮情数据统计表 由表2和图1、图2可以看出,试验仓G一 009仓通风后3、4层温度上升,1、2层温度下降, 整仓平均粮温变化不大。 3.1.2对照仓G一004仓离心风机常规降温通风 前后粮情数据对比详见表3,通风期间三温变化和 各层粮温变化详见图3和图4。 0 24 48 72 96 120 144 168 192 205 通风时间(h) 通风时间(h) 图2 G--009号仓轴流风机 智能通风期间各层粮温变化图 表3 G--004号对照仓通风前后粮情数据统计表 通风时间(h) 图3 G--004号仓离心风机常规通风期间三温变化图 由表3和图3、图4可以看出,对照仓G一 004仓通风后除1层粮温略升外,其余各层粮温均 仓储技术 智能通风保水储藏大豆实仓试验 。29・ 通风时间为46 h,电耗1380 kW・h。 4试验结果 4.1轴流风机智能控制通风后粮温比较均衡。试 一 验仓G—O09仓,通风前粮温不均匀,层平均温差 一 噶 最大为2.9"C。采用轴流风机智能控制通风后粮温 —- 比较均匀,层平均温差最大仅为1.6"C。对照仓G —- -一1 004仓通风前层平均温差最大为4.5"C,采用离 —1 0 4 8 12 16 20 24 28 32 35 40 44 48 心风机进行常规降温通风后降温效果踢显,但粮堆 通风时间(h) 内出现较大层温差,层平均温差最大上升到 图4 G--004号仓离心风机 7.5"C,粮温极不均匀。 常规通风期间各层粮温变化图 4.2轴流风机智能控制通风水分变化较小。试验 明显降低。 仓G一009仓采用轴流风机智能控制通风后大豆水 3.2水分变化 分基本未变化。而对照仓G--004仓采用离心风机 试验仓G—O09仓和对照仓G—O04仓通风前 进行常规降温通风后大豆水分明显降低,全仓平均 后全仓定点、逐层扦样水分检验结果详见表4。 水分降低0.2 ,其中,底层平均水分降低0.4 。 表4 G—o09、G004仓通风前后粮食水分数据统计表 4.3轴流风机智能控制通风电力能耗较低。两者 (单位; ) 对比发现,小功率轴流风机智能控制通风的能耗仅 仓号 平均水分 上层 中层 下层 为大功率离心风机常规通风能耗的65 。 通风前 12.7 l2.7 12.8 12.6 4.4安全储粮效果及经济效益比较。试验仓G一 G-009通风后 l2.7 12.7 12.8 12.6 前后变化基本无变化基本无变化基本无变化基本无变化 009仓由于粮堆温度与环境温度差值较小,夏季粮 通风前 l2.6 12.6 12.6 12.6 情比较稳定,“热皮冷心”和表层结露、发热现象现 G-004通风后 l2.4 12.6 12.4 12.2 象不明显,大豆品质良好,仓储费用低。对照仓G 前后变化 1 0.2 基本无变化 1 0.2 ●0.4 -004仓由于粮温较低,夏季“热皮冷心”及表层 由表4可知,试验仓G—oO9仓轴流风机智能 发热现象明显,粮情处理工作量大,仓储费用高。 控制均衡粮温通风前后,各层水分基本没有变化, 参考文献 全仓平均水分均为12.7 Ao。而对照仓G—OO4仓离 1袁宝友,张伟文,马俊松.通风保水技术在粤西地区 心风机常规降温通风前后底层水分降低了0.4 , 的应用与实践.粮油仓储科技通讯,2010(6) 全仓平均水分也由通风前的12.6 降到通风后的 2金梅,陶诚.储粮保水问题探讨.粮食储藏,2010 (3) 12.4 ,水分变化较为明显。 3冯靖表,姜杰,李江伟.进口大豆保水降温通风措施 3.3通风能耗 探索.粮油仓储科技通讯,2014(4) 试验仓G一009仓采用4台1.1 kW轴流风机 4罗智洪,卢兴稳,林荣华等.智能通风技术在保水降 进行智能控制均衡粮温通风,累积通风时间为 温通风中的实践应用.粮食储藏,2014(3) 205 h,电耗902 kW・h,而对照仓G一004仓采 5张颜平,刘忠强,翟纪忠等.进口大豆保水降耗技术 用4台7.5 kW离心风机进行常规降温通风,累积 探讨.粮油仓储科技通讯,2014(1)