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滚动直线导轨互换性技术研究

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滚动直线导轨互换性技术研究 汉江机床有限公司 (陕西汉中723003) 杨艳国王爱荣 1.影响互换性的因素 (1)机床的因素现在使用的导轨和滑块专用磨床 基本是半闭环控制,导轨磨床磨削的导轨尺寸可以通过 在线测量保证,而滑块磨床磨削的滑块只能离机检测, 难以保证中心尺寸。由于机床本身的刚性,直接影响到 产品各滚道的相互平行和滚道与安装基准的平行。 (2)滚压轮的因素 因导轨和滑块的圆弧及节距是 靠滚压轮保证的,而滚压轮在制造中存在一定的误差, 加之滚压轮在安装到机床上时,安装的滚压轮跳动不一 致,造成磨削工件的圆弧与节距发生变化,从而影响到 滑块与导轨装配时滚动体的接触角发生变化,导致滑块 或导轨的中心尺寸不一致,摩擦力发生变化。 (3)滑块内型腔检测因素滑块内型腔没有相应仪 器进行检测,主要是通过平板、量块、量棒、考表来检 测,人为因素太多,影响到检测结果。 (4)工艺因素现行工艺为滑块配导轨,在倒配过 程中,由于人为因素的影响,将直接影响到导轨中心尺 寸的同大要求。 由以上影响因素分析,影响互换性的主要因素是滚 压轮的制造精度和安装精度,其次是机床结构、工艺及 滑块内型腔检测等。 2.滚压轮的设计制造 如附图所示,是提供给制造厂家的导轨滚压轮设计 图 导轨滚压轮 附表是制造厂家提供的滚压轮检验记录。 滚轮计量检测报告 (单位:mm) 要求 实测 2一 .135±0.003 .136 .137 6.986±0.o03 6.988 15.32±O.02 l5.33 0.245±O.Ol 0.235 3.5:00.017 3.565 45。±1O 45。±2 45 o±3 中心距同大:0.003 0.0o2 其余项目及尺寸符合:JB/T10040--2001,结论:合格 滚压轮安装时,滚压轮的外圆及端面圆跳动调校到 0.O05mm,实际磨削工件检验结果如下:导轨节距为 (6.986+0.02)mm;滑块节距为(6.986+0.008)mln。 从以上各数据可以看出,滚压轮设计及制造精度均 能够满足互换要求,滚压轮安装时,要求其外圆径向及 端面圆跳动必须调校到0.005mm以内。 3.工艺路线 直线导轨的生产一直采用的是导轨配滑块的形式。 这样使得不同批次的导轨中心尺寸不一致,互换性较 差。开始做法是将滑块的中心尺寸公差控制在一定范围 内,以解决互换性的问题。经过努力,滑块中心尺寸基 本上能控制在±0.Olmm的范围,基本上满足低等级导 轨的互换要求。 但要实现真正意义上的通用和标准化,必须对导轨 加工过程控制。主要是对平磨加工导轨高度公差及圆弧 中心与安装基准公差控制,对导轨磨床磨削导轨中心尺 寸公差控制,从而控制导轨外形尺寸的一致,进而控制 滑块的中心尺寸磨削,通过钢球调整预紧力,使得导轨 达到标准化产业要求,从而使导轨实现通用、互换、拼 接的要求。 磊 工 ̄lju-r ! 生筮 塑豳 WWW.metalworking 7950.COITt 数控机床用夹具的特点 山东时风集团 (高唐252800) 董天毅 数控机床是利用数字信号通过编程将加工过程中的 (见图1)加工为例加以说明。 各种操作指令传给机床的伺服系统或其他执行元件,以 完成不同工件或同一工件不同工序的加工内容。由于数 控机床在生产错综复杂工件的能力方面,在改善劳动条 件、降低劳动强度、提高加工效率、提升加工精度、保 持工件一致性和互换性方面的优势有目共睹,数控机床 在我国机械制造企业已被广泛应用。 数控机床具有两个特点:一是机床具有加工不同内 容的功能,机床同时具备车削功能、铣削功能、钻削功 能、镗削功能等,可一次性完成一个工件上的平面、外 图1 某型号传动轴套管叉 圆、内孔、扁、槽、方、螺纹等的加工,具有一次装夹 1.原工艺过程 多序集中加工的功能;二是机床具有加工相似内容的功 原加工工艺使用普通设备,其工艺过程为: 能,同样是镗削,可加工不同孑L系不同孑L径的工件,同 (1)以4,0毛坯外圆为粗基准,C6140车床车镗两 样是钻削攻削,可进行不同分度圆直径不同螺纹孔直径 侧内孔2个4,0 (车夹具1套,见图2)。 螺纹的钻攻,所以仍具有一次装夹多序集中加工的能 (2)以加工的2个4,o6孔为精基准,C6140车床车 力。 外圆 d,、切外槽(bd 、平端面L 、车内孔4,0 、切内 鉴于数控机床的功能特点,这就给夹具设计带来了 槽4,D (车夹具1套,见图3)。 前所未有的变化。过去由多道工序、多个基准转换、几 (3)以2个(b 孔及外圆(bd 为基准,X6132卧式 套夹具共同完成的内容,现在也许由一道工序、一个定 铣床铣两侧K(铣夹具1套,见图4)。 位基准、一套夹具就能解决了。下面以某传动轴套管叉 (4)以2个4,0 孔及外圆 d 为基准,C6140车床 经多次反复磨削试验,在积累了大量试验数据后,经 首先用DA35直线导轨副进行工艺验证,经过3个 过分析,找出相应的参数要求,对工艺路线进行了调整。 月的生产运转,验证了工艺的可行性,不但能满足低等 其实质就是将原工艺的导轨配滑块,改为滑块配导 级导轨的互换要求,同时也满足中等级导轨的互换要 轨。也就是给滑块专机配备标准导轨,所有滑块以此来 求。目前在其他规格的直线导轨副逐步开展此工艺的实 检测;导轨专机控制导轨中心尺寸和节距,并用标准滑 施工作。 块检测;装配通过钢球调整预紧力,满足预紧力要求。 经过这段时间的研究工作,也只是解决了中、低档 具体要求:标准直线导轨副预紧力为H2,滚动体 直线导轨副的互换性,对于高精度直线导轨副仍需继续 为+0;导轨加工:精平磨工序,导轨高度公差及圆弧 攻关。这就需要对机床结构、磨头结构及检测仪器等做 中心与安装基准公差控制在+0.02mm;导轨磨床磨削 更深入的研究。MW 导轨中心尺寸公差控制在±0.005mm。 (收稿日期:20100429) 幽 ! 至笙 塑 参磊 工冷加工 WWW.meta|wo rking1 950.COm 

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