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乳酸乙酯工艺研究

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乳酸乙酯工艺研究 赵计和张淑梅周立朝范万美李淑萍 (山西省应用化学研究所) 乳酸乙酪为无色透弱液体,具有醑类物 乳酸乙酯的制备采用通常的酯化法,即 质特有的香味,无毒。在工业上用作溶剂, 由乳酸与乙醇在催化剂存在下,反应脱水成 在饮食业中用来配制酒用香精,可作为啤 醑,再通过蒸馏精制成食品级或工业级产 酒、饮料的添加剂。 品。反应如下t 催化荆  。CH。CHOHCOOH+CH。CH2OH——— CH3CHOHCOOCjH +H2O 对于醑化区查,文献报道的催化剂种类 量,由试验得知.醇用量超过1.4摩尔时,由 很多,我们曾试用过离子交换树脂、杂多 于催化剂的相对浓度降低,使生成的乳酸乙 酸、固体酸、分子筛等多种摧化剂,并与硫 醑量减少,故选用1:1.4的酸醇摩尔 。 酸作了比较,从乳酸乙酯的收率来看,还是 (2)偿化剂用量: 以硫酸最佳,所以本试验选定硫酸作为催化 乳酸乙醑的生成量随着篷化剂的甩量增 剂_ 加而增加。试验表明,硫酸用量过大会使物 试验材料 料严重炭化,所以选择乳酸与硫酸的摩尔比 乳酸-含量70 ̄80 ,工业级 为I:0.001 ̄I:O.01。 乙醇:试剂级 (3)反应时问对乳酸乙酯生成量的影 苯:试剂级 响t 硫酸:含量98 从试验得知,回流反应时间有4 小时即 =、试验内窖 可,但当反应物料中加有精制工序中分出 1.酯化反应: 在单口圆底烧瓶中加入 的高沸物时,回流反应时问大约需耍7小 乳酸,沸石,再按比例加入一定量的乙醇、 时。 硫酸和苯。然后装好回流冷凝器及分水器 (4)温度对酯化反应的影响l (同共沸蒸馏法水分测定装置),用水浴加热 反应温度适当提高有利于乳酸乙酯的生 回流反应。反应物中的水和过量的乙醇与苯 成,考虑刭操作方便等困素,我们试验中采 以三元共沸物蒸出,在冷凝器中冷凝,于分 用水褡温度97。c。 水器中分为苯鏖和水层。苯层除苯外还有乙 (5)带水剂使用量的选择t 醇,回流到反应器中继续反应。水层中含有 从试验得知,带亦剂苯的用量与乳酸的 的乙醇可集中回收。 重量比为1.0:1~1.5:1较为合适 (I)酸醇比: 2.乳酸乙酯的精制;酯化反应产物除 为了利于酯的生成,一般耍使乙醇过 含有乳酸乙酯外,还有来反应的乳酸、乙醇 1991年第4斯 维普资讯 http://www.cqvip.com

料 图精村步骤流程图 和硫酸以及生成的水和高分子缩台物。欲得 1数据可见,在上述反应条件下乳酸的酯化 到纯的乳酸乙酯,利用各组分沸点不同进行 反应在高沸残液不循环时,平均收率为理论 精馏是简单有效的精制方法,精制步骤如图 量的48.O%。 所示。 2.加入高沸残液乳酸酯化数据(表2): 棕色透明的反应物过滤除去沸石,在水 由表2数据可见,在高沸残液循环使用时, 搭(97。c)上进行常压怏速蒸馏,馏出液 平均收率为理论量的67.6 。 (D )含有水、苯、乙醇和少量乳酸乙酯。 3.高沸残液单独酯化数据(表3)。 当馏出液明显减少、馏出温度显著下降后, 由表3数据可见,精制所得的高沸残留 停止常压蒸馏。 液单独进行酯化处理,反应物科的帛最大致 馏出禳D 进行常压分馏厦回收处理后, 为:乙醇:高沸残液:硫酸等于1:1: 可得到苯、乙醇、水。瓶中的残液(R-)与 0·003,酯化过程中如果使用带水剂除去系 常压蒸馏的残液(R)合并进行高效减压分 统内的水,可使乳酸乙酯的{导量增加,精制 馏,得到产品乳酸乙酯,含量可达97 ̄99%。 后所得残液进行再次酯化处理后弃去。 其初馏分(D z)与常压蒸馏馏出液(D ) 4.收率试验(表4) 合并进行常压分馏。高效分馏残液(R z)可 由表4计算得出,总收率达到76%以 进行回收利用 上。 高效分馏是通过一个高效分馏柱来完成 四、小试原料成本估算t 的,柱子内径21ram,高]40m ̄,内装10× 带水剂苯及过置乙醇在实际操作中不能 3 mm瓷环,以电热丝进行柱子保温,用调 得到完垒回收,经试验,乙醇的损失量(包 压器控制在 ~6o。c,在1导小时内可处理 括参加反应的乙醇)为加入乙醇量的 , 苯为67 。现将小试中的原料消耗量、产品 27Ig物料,得到ZlO.4g乳酸乙酯。 产量摘录如表5。 三 试验数据夏收率t 产生1公斤乳酸乙酯原料消耗成本如表 在上述工艺条件下,取得数据整理如下: 6。 1.乳酸酯化反应数据(表1)。由表 五.结柬语 1991年第4 山西化工 维普资讯 http://www.cqvip.com

袭1 乙编号 醇 乳酸 硫酸 循环残液 (g) O 燕 (g) 12o 时间 产品 高沸残液 收(g) 46.5 率 (g) 52 64.5 lOO (g) 90 (g) o.1~1.o (小时) 7 (g) 56.o 47.5 53 56 57 64 6,t.5 64.5 64,.5 64,.5 90 90 90 90 0.1~1.o o.卜一1.o o.1—1.o o.1—1.o 0 0 0 0 1 2o 1 2o 12o 12o 7 7 7 7 5,1.7 54.6 62.2 58..7 47.o 48.2 44.5 49.3 ,t6.4 ,t6.3 52.7 4,9.7 65 64,.5 90 o.卜一1.o O 12o 7 50.o 51.5 45.4 平均 56.6 46.8 ,t8.o 裹2 乙编号 54 55 60 醇 (g) 98.o 98.o 99.3 乳酸 lOO (g) 90.o 90.o 90.o 硫酸 循环残液 (g) ,16.5 47.o 48.2 差 (g) 12o 12o l20 产品 高沸残液 酯化时间 收(g) 75.8 77.2 7,t.4 率 % (g) 0.1—1.o o.1—1.o O.1一1.0 (g) 77.7 72.5 83.4 (小时) 7 7 7 65.8 61.4 70.7 6l 66 67 96.7 lOO.o lO1.3’ 90.o 90.o 90.O 0.1—1.1 0.1—1.o o.1—1.o 4,4.5 4.9.3 5.1.5 12o 12o 1 2o 78.o 80.5 86.8 71.o 74.3 74.o 7 7 7 66.1 68.2 73.6 平均 79.8 74.5 67.6 裹0 乙编号 58 68 醇 (g) 153.3 147.4 乳酸 loo (g) 0 0 硫酸 高沸残液 (g) 149. 143.4 苯 (g) O O 时间 产品 生成残液 产品g (g) (g) lo1.0 145.o (g) o o.16 (小时) 7 7 沸残液g 0.IO o.24 l8.0 36.2 62 69 116.o I52.0 O 0 O.25 o.,19 113.4 148.3 O o 7 7 37.2 83.4 67.o 58.o 0.,30 o.55 裹4 乙 套 乳酸 加入残液 编号 ’(g) 64 65 66 盖 (g) 12o 12o 12o 硫酸 产品 生成残液 反应分 精制 出水 DI (g) 57.3 43.4 70.o lOO (g) 90.o 90.o 90.o (g) O o 49.3 (g) o.2 0.2 0.2 (g) 58.7 50.o 80.5 (g) 49.3 51.s 7,t.3 (g) 62.8 60.5 69.2 64.5 64.5 1oo.o 67 69 to1·o I52 917.o o 51.5 l48.3 12o o o.2 o.5 86.8 83.4 74.o 58.o 67.8 O 68.4 75.8 合计 482.o 36o.o 4.80.o 1.3 359.4 260. :314.9 (下转40页) ·8’ 山西化工 I991年第4期 维普资讯 http://www.cqvip.com

、 11.导爆管管径破坏半径在传爆中将产 其炮孔 Ⅱ用率低,块矿率低,分别仅为非电 生拒爆。 导爆管雷管起爆系统的91.7N和73·5%I电 l2.导爆管直径可摭细≥1.8ram,而不 雷管起爆系统虽爆破效果较好,但其消耗较 影响传爆,并可在网络中对接使用(如 大,联接计算烦琐,安全性差。见表1。 图)。 五、结论 原采甩的火、电起爆系统,在效果和安 全方面远不如非电导爆管雷管起爆系统,非 拉细对接传爆图 电导爆系统既吸取了火、电导爆系统的优 四、非电导爆管重管起爆系统与电爆和 点,又克服了火、电爆破系统的缺点 经一 导火索重管起爆系统的经济效果比较 年多的陡用,来出现任何大小事故,操作简 在同断面、同眼数、同药量,不同起爆 单,效果较好,特别是消除了爆破人员的不 材料、系统的爆破经济效果,从表中的比较 安全心理,在操作过程中保证了安垒,值得 可看出,导火索雷管起爆系统虽单耗小,但 在全省硫铁矿矿山推广应用。 袭1 三种起爆系统的爆破经济效果比较 片 号 指标名称 单位 电雷管起爆系统 火雷管起爆系统 非电寻爆管起爆系统 1. 平均消耗每发雷管单价 元/发 O.833 0.521 0.969 2. 平均炮孔利用率 88.6 81.3 88.7 3. 平均每发雷管爆破量 吨/发 1.092 1.002 1.093 4. 平均爆破块矿率 63 50 89 备 1.电雷管起爆系统包括。电雷管、桥线、起爆干线和超爆线。 2.火雷管起爆系统包括:火雷管 导火索、信号捻、点火捻, 注 3非电导爆管起爆系统包括-导爆管,起爆雷管、击发雷管、导火索。 (上接8页) 裹6 裹5 原料 单价 数量 总价 (元/kg) (kg) (元) 乳酸 5.9o 1·43 7.15 乙醇 3.09 0.96 2.88 2.99 0.89 1.78 台计 11.81 本工艺可用稀乳酸或次品乳酸(如色度 生产过程中有少量废水及废科排出,废 不合格的乳酸)作原料生产乳酸乙酯,从而 水台有少量萃,可按含苯废水净化处理,废 降低产品成本。 料为沥青质物质,可在锅炉中烧掉。 ·40‘ 山西化工 1991年第4期 

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