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全精馏提氩设备缩短启动时间的操作

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安装运转 文章编号:1009 9425(2002)01一oo篮一02 全精馏提氩设备缩短启动时问的操作 陈凯,郑军 (江苏省张家港市东方制气股份公司氧气厂,张家港市锦丰镇215625) 摘要:列述了6000m /h空分设备全精馏制氲系统间断开停车中发现的问题;阐述了在制氩 系统中所作的工艺及椿作的改进及优化;最后介龆了下一步改进的一些设想。 关毽词:大型空分设备;全精馏;提氩设备;间断开车;操作-5改进;启动时间;设想 中图分类号:TB657.7 文献标识码:B Reducing start—up time of a full distillation argon recovery plant Chen Kai Zheng Jun Ox)gen d 嘶Facto ̄ofOr ̄ntd Producdor,Co. d n Feng Tou:n, m岛 City 215625,Jiangsu Prot ̄e) Abstract:The problems found in in'mrmittent start—stop operations of a full distillation argon recover)'subsystem in a 6000m /tl air separation plant ape outlined.The technological and operational improvenlents and optimization 0f the argon r℃c0ver subs) ̄tem are presented.The paper also describes sortie tentative ideas concerning further improven ̄ents in conclusion. Keywords:Large scale air separation plant;Full distillation;Argon recovelT subsystem;Intermittent start—stop; Operation;Improvement;Starting time;Tentative idea 江苏张家港市东方制气股份公司氧气厂第二套 操作,虽能顺利开车出氩,但启动时间较长,并且 6O00 /h空分设备.是杭州制氧机集团有限公司 在开停车过程中发现了一些问题,主要表现在: 设计制造的第六代新型空分设备,为分子筛常温吸 ①粗氩塔Ⅱ底部液面计量程偏低,停车后液位 附带增压透平膨胀机流程,采用规整填料上塔和无 超量程,无法正确显示真实液位;②启动中 发现 氢制氩新技术。2000年6月调试正常出氧,7月上 粗氩塔I与粗氩塔Ⅱ压力出现不同程度的波动,经 旬正常出氢。至2001年7月已平稳运行一年,与 检查分析为粗氩塔Ⅱ下部液位LRAS一702过高, 原筛板塔、加氢提氩流程相比,具有启动快、提取 超过粗氩塔Ⅱ的进气口;③粗液氩泵的冷却启动较 率高、产品纯度好、能耗低等优点。特别是在近一 困难,因冷却不彻底,多次启动不出液体;④在粗 年中因各种原因停电或计划临时停车5次,在临时 氩塔Ⅱ刚开始工作时,回流冷凝液少,出口回流阀 停车启动调氩中,通过多次探索实践,改进操作, 又太小,如泵出口开大,则LRAS一702液位迅速 启动时间从最初的48小时缩短到20小时;尤其是 降低,联锁停泵;如泵出口关小,则出口压力偏 在开车中,对粗氩塔Ⅱ的液面控制及粗液氩泵的启 高,造成出口安全阀启跳。 动操作进行了很大的改进。 (2)以后又因计划停车或因停电停车四次,在 1间断开停车中发现的问题 这四次开停车中 叉发现了一些影响启动时间及氩 (1)2000年8月2日因人为因素,导致临时停 气纯度的因素: 车。在这第一次开停车过程中,因无实际操作经 ①在冬季,粗液氩泵电机轴易被冻住,无法启 验,基本按操作说明书及培训单位的基本操作法来 动;②粗氩塔Ⅱ出塔含氧量ARAS一704不易小于5 收稿日期:2(301 08 0 C ̄ogenle Technology№1 2002 深冷技术2002年第1期 维普资讯 http://www.cqvip.com

陈凯,郑军:全精馏提氲设备缩,疆启动时间的操作 ×10 .怀疑是粗液氩泵部分空气密封气串入泵体 内部.造成纯度下降;③精氩塔上部冷凝器液氮侧 安全阀V770常起跳,气氮排放控制阀v7l5需经常 凋节,难以控制;④粗液氩泵出口回流阔V703为 DN20阀门,在启动阶段,因粗氩塔Ⅱ刚投入工作, 回流冷凝液太少,既要保证粗氩塔Ⅱ下部液位,又 要控制粗液氩泵出口不超压,但因该回流阀阀径较 安装运转 在提氩过程中,应重点抓住出粗氩塔Ⅱ的含氧 量ARAS一704的分析,在调纯中,粗氩放空量控 制在6o~8O /h,粗氩塔Ⅱ阻力稳定在7,9kPa, 使出粗氩塔Ⅱ的粗氩含氧量均衡快速下降,在含氧 量小于5 x 1O 后,即可送入精氢塔除氮,而不必 考虑当时出粗氩塔I气体AIA702的含氧量.而粗 小.难以控制;⑤精氩系统自动调节阀投入自动 后.工况波动较大,个别阀门无法投入自动。 氩流量必须视AIA702的降低再逐步增加,达到正 常流量.一般须48小时以上。 2.2.4粗氩塔的稳定操作 2工艺、操作上的改进与效果 针对每次开停车中出现的各种问题,我们认真 组织探讨,工艺上想办法进行解决,尽可能地优化 操作.具体做法如下: 2.1工艺上的改进 根据精氩塔自动阀门较多的特点,在开车启动 中,注意阀门的微量调节,重点抓好粗氩塔Ⅱ、氢 液化器、精氩塔三者间的压力控制与稳定,在稳定 工况的前提下,逐步将自动阀门逐个投入自动工 作。现在除精氩塔阻力调节V707阀暂无法投入自 动外,其余各阀均能很好地自动调节,工况稳定, 产量在180~195 /h。 (1)为解决密封气串人泵内影响粗氩气纯度的 问题,我们改用纯氩气作为粗液氩泵的密封用气, 从而从根本上解决了这一影响氩气纯度,及因纯度 3下一步改进设想与建议 根据实践中发现的一些问题,我们作了一些操 作改进。下一步,设想在以下几方面进行改进: (1)粗液氩泵采用变速调节电机,这样有三方 面的好处:第一,预冷启动方便,利用低转速启 动,待运行正常后.才提高转速;第二,有利于稳 定氧气纯度,因在目前的提氢操作中发现,粗液氩 泵启动后,粗氩进^粗氢塔I进行精馏,下部回流 液进入上塔量过大.易造成氧气纯度下降,而变速 调节后,通过缓慢调节,可避免上塔工况被破坏而 低而延长启动时间的问题。 (2)针对冬季停车过程中粗液氢泵电机轴易冻 住的实际问题,我们在电机轴外加装两根帖mm加 温吹除铜管.用常温干燥空气进行不问断吹除,保 证冬季粗液氩泵电机轴不被冻住,随时能启动。 2 2操作上的优化 2 2 1粗液氩泵的预冷厦启动 在粗液氩泵的预冷及启动上,经多次实践,摸 索出了较为成功的方法:首先泵的预冷必须彻底, 时间控制在40~6o分钟,并且在泵的前后两只吹 除阀均能连续吹出液体时方可启动。启动时,全开 造成的恶性循环;第三,有利于粗氢塔Ⅱ底部液面 的控制和出口压力的稳定。 (2)粗液氩泵出口回流阀适当增大,口径改为 出口回流阀,稍开出口吹除阀;启动后,如运行正 常,再调节进粗氩塔I节流调节阀v7l3,并关吹 除阀。然后根据粗氩塔Ⅱ底部液面高度及泵后压力 相应调节送出阀与回流阀,使泵正常运行。这样, 既可避免启动过程中因出口压力高引起安全阀起 跳.叉可较好地保证粗氩塔Ⅱ底部液面的稳定。 2.2 2设备停运时的操作 DN25。这样,一方面可在主塔启动的同时,预冷 启动粗液氩泵,缩短启动调节时间;另一方面有利 于粗氩塔Ⅱ底部液面的稳定操作。 (3)粗氲塔Ⅱ底部液面计量程放大,最大量程 最好放到2500mm,有利于在开停车中观察该液位 的变化。 在提氩设备停运时,停粗液氩泵前必须首先切 断主塔液空进粗氩塔Ⅱ冷凝器阀V701阀,使粗氢 塔Ⅱ停止工作.这样一方面可避免粗氩塔Ⅱ底部液 面过高,在开车时引起粗氩塔I与粗氩塔Ⅱ压力波 动.另一方面有利于主塔和粗氩塔纯度的调整,有 利于缩短启动时间。 2 2.3纯度调整的操作 (4)增加精氩冷凝器氮侧压力的显示与自动控 制,即将现V715阀改为根据精氩塔氮侧压力自动 控制调节。可避免开车中该处安全阀起跳,并且有 利于稳定精氩塔的压力= 我们将在下一步操作中进一步探索,不断完善 工艺,不断提高全精馏提氩设备的操作水平,进一 步缩短启动操作时间,发挥最大的工作效率:圈 深冷技术2002年第1期 Cryogenic Technology NQ 1 2002 。23 

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